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【案例分享】G3项目立项--结合现场发现,利用问题树分析烧结的内返矿率主题,结合设备特性,建立生产工艺相互配合的重点行动项。请结合以下内容进行分析: 1. 问题树拆解:从来料及成品管理、生产过程管理、设备管理三个维度拆解四烧结车间内返矿率进一步降低空间的问题。 2. 重点问题识别: - 布料制度:结合现场设备固有条件,为提升料面平整度、布料偏析情况有改善空间 - 点火制度:以往点火控制以温度为主,导致点火强度不足,影响表面烧结矿质量 - 用风制度:当前烧结机热风烧结系统对实际风量的影响需要研究,探究用风匹配性 - 过程工艺控制:混匀料水分、粒级和堆比重检测制度初步建立,需要持续形成工艺指导输入 - 返矿皮带计量:返矿皮带计量称误差需要进一步降低 3. 内返矿率项目的重点行动项:平行布料控制边缘效应、送料器优化工艺上减少落料、九辊角度与位置调整及送料闸门调整优化布料减少偏析、提升点火强度初步按27.8m³/min²控制、优化空燃比提升燃烧效率、配合1-3号风箱按70%总压控制、降低总管负压初步按13±0.5kPa控制优化风量、结合料层偏析优化改善料层透气性、持续混匀料检测监控偏析、持续入筛前成品粒级检测、基于检测结果优化控制混匀工艺及振筛工艺、通过优化皮带计量系统实时观察返矿波动趋势并在此基础上建立数据分析 (缺图)【缺少答案,请补充】
【案例分享】G3项目立项--B用风制度:基于当前热风烧结系统的设备特点和流体压力降原理,识别当前烧结机用风特点和改善方向。由于热风烧结工艺的特殊性,需要对应调整用风制度,错配的用风会影响实际风量。请结合以下内容进行分析: 1. 四烧结车间烧结机风段示意图:分为点火保温、热风段、自然段,热风段包含热风烧结烟罩、烧结料层,风箱为1#-18#。 2. 料层纵切剖面压力降定性分析: - ΔP₂:风机与大气压压差,由工艺设定决定 - ΔP :料层内压力降,根据厄根公式$$ΔP = C(1-E)ρv²/E³D × ΔH$$主要与料厚有关 - ΔP₁:烟罩内形成的压力降,形成相对真空 由于ΔP₁存在,烟罩内气体密度更低,影响实际风量,需要综合调整风机频率和料厚制度,探索符合当前设备状态的用风制度。 核心发现: - 热风烧结工艺由于相对封闭,对烧结用风有实际影响,应结合设备实际优化用风制度 - 在热风烧结条件下,过高的烟道负压会形成烟罩内的相对真空,影响实际过风量 - 烟罩内的相对真空度主要与管道负压和料厚有关 - 热风段的流量减弱,也会导致热量更多在前端和后端传导,潜在影响表面烧结质量降低,后端垂直燃烧速度提升过快,下层烧结不充分 重点改善方向: - 结合生产实际优先调整总管负压和风机频率等制度,提升热风段料层内空气流量 - 基于用风制度调整,配套调整料厚等基础操作制度,改善料层透气性,提前烧结终点位置 - 精确校正风量计量设备,为用风制度调整提供精益基础 (缺图)【缺少答案,请补充】
【案例分享】石横特钢G3-G4精益项目:降低四烧结车间返矿率 一、G3项目立项阶段 1. 内返矿问题树拆解:以“降低返矿率”为核心,从原料控制(铁料、熔剂、燃料控制)、过程控制(生产调整、工艺调整)维度拆解相关管控环节,识别出潜在问题项: - 铁料控制中,混匀料和成分稳定性未达标:10月份混匀料SiO₂达标标准≥75%,实际64.29%;CaO达标标准≥62%,实际59.5%; - 过程控制中,用风制度的漏风治理未达标:漏风率目标<30.5%,实际30.2-31.8%; 其余环节控制较好。 2. 立项行动计划表:制定降低4#、5#烧结机内返矿率的举措计划,涵盖来料及成品质量管理、生产过程管理、点火制度优化、用风制度优化等多方面,明确各项举措的负责人、完成时间及完成情况,多项举措已完成。 二、G4项目可行性验收阶段 1. 精益项目指标监控:截至11/7更新,四烧结车间返矿率指标从基线13.96%降至13.38-13.39%,达成G4目标13.40%,进入G4*阶段;固体燃耗等指标也达成目标。 2. 举措效益与业绩总结:G4*阶段举措效益达成率103%,年效益实际平均308万元,超过目标299万元;指标节降完成率103%,返矿率稳定达标。 三、项目管理机制:通过T0精益项目管理的门控机制对关键节点进行管控,门控阶段包括G0(构想形成)、G1(项目可行性分析)、G2(设计实施计划)、G3(项目立项)、G4(项目全面落地及财务效益生效)、G5(项目验收),实现效益明确化、过程信息透明化,完成从项目识别到效益的转变。【缺少答案,请补充】
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