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以下为设备参数报警跳闸值: 汽机推力轴承金属温度---------------------------110℃打闸 汽机支持轴承金属温度---------------------------130℃打闸 发电机轴承金属温度-----------------------------110℃打闸 发电机定冷水进口温度---------------------------50℃报警 发电机定冷水出口温度---------------------------75℃报警 85℃跳闸 发电机屏蔽蔽温度GRHTE101-103,GRHTE111-113---------150℃打闸 发电机铁芯温度GRHTE501-506,GRHTE511-516-----------130℃打闸 定冷线棒出口水温GRHTE301-336-----------------------85℃打闸 定子气隙线棒出水温度GRHTE401-436-------------------85℃打闸 连接部出口水温GRHTE201-206-------------------------85℃打闸 发电机冷氢温度GRETE601-604-------------------------65℃打闸 发电机热氢温度GRETE611-614-------------------------80℃打闸 励磁机热空气温度GRHTE621---------------------------120℃打闸 励磁机冷空气温度GRHTE631---------------------------65℃打闸 给水泵各轴承金属温度及变速箱温度---------------------95℃跳闸 给水泵机械密封水温度-------------------------------85℃跳闸 给水泵电机线圈温度(SR469BTD温度)-------------------140℃报警 150℃跳闸 磨煤机润滑油齿轮箱温度-----------------------------85℃跳闸 磨煤机润滑油齿轮箱底部温度-------------------------70℃跳闸 磨煤机润滑油温度-----------------------------------65℃报警 70℃跳闸 引风机轴承金属温度---------------------------------110℃跳闸 空预器轴承润滑油温度BATIO788A、BATIO789A-------------85℃打闸 当上述参数达到或超过对应数值时,运行人员应果断手动打闸/停运相应设备。 (含图)
19.6 闭式水系统改造 (1)为避免冬季气温低,闭式水温度低,使给泵润滑油温度度,在A、B给水泵冷油器的闭式水回路上增设调节阀。 (2)氢冷却器温度控制阀原由就地温度控制器控制,未进入DCS,现改造为由就地控制改为远方控制,实现后:1、控制量为发电机铁芯温度TE0605,撤销就地温度控制器及温度显示,直接将该温度测点接入DCS并在画面中显示;2、不改变原有控制量和控制逻辑。3、阀门控制该温度在30℃,温度高于30℃阀门开大即通过闭冷水流量变大达到冷却的目的。4、阀门组态画面位置根据异动方案为U1 UX DISPLAYS目录下CLOSED COOLING WATER(1WB001)画面右上角至GEN HYDROGEN COLLERS处;5、阀门控制方式有手动和自动两种模式。 (3)1、2号机定冷水温控阀改造 (1) 逻辑变更交底 1、定冷水温度控制阀(2WGTCV0005)以定子冷却水入口温度(2GSTTE0004)为调节对像,监盘人员通过操作面板进行温度设定以达到需要的控制目标。 2、两台定冷水泵均未运行时,定冷水温控阀指令将自动变为 -5,定冷水温控阀切为手动且定冷水温控阀关闭。 3、当定冷水入口温度或定冷水温控阀输出指令返回值为坏质量时,定冷水温控阀自动切为手动,同时发出2级报警。报警描述为:STATOR WTR TEMP CTL VLV REJ TO MAN 4、定冷水在自动方式下根据设定点进行调节,在手动方式下根据运行人员输出指令进行调节。在手/自动切换点输出指令可以实现无扰。但在手动切自动后,请及时根据需要修改设定点以达到控制目标,否则设定点将保持在手自切换瞬间时的过程量(入口温度当时的实际值)。 (2) 操作变更交底 1、 定子冷却水温度控制阀由原来的基地式调节阀改为远方DCS调节。 2、 在定冷水画面上增加定冷水温控阀控制面板,运行人员可以根据实际要求设定温度,阀门会根据设定的温度自动调节定冷水温控阀,达到温度设定点,画面位置见图1所示; 5、定冷水温控阀温度设定值限制在25~50摄氏度之间,超过设定值范围时系统将以两个方向的上限或下限进行响应。 (3) 注意事项: 紧急情况下,若定冷水温控阀失去控制,可到就地定冷水温控阀处关闭定冷水温控阀定位器仪用气隔离门,见图2红框所示。打开减压阀排汽口,使温控阀保持全开。 提醒!在关闭仪用气隔离门前请确认清楚实际位置,防止误操作。【缺少答案,请补充】(含图)(含图)(含图)
2019年09月12日1B闭式水泵跳闸事件分析报告 事件名称:2019年09月12日1B闭式水泵跳闸事件分析报告 事件类别与级别:失误 事发时间:2019年09月12日 事件发生前运行状态: 2019年09月12日08点50分,1号机组负荷210MW,1A、1C浆液循环泵运行,B氧化风机运行,闭式水泵B运行。 事件发生过程(必要时附图): 1、2019年09月12日08点50分,环保专工王艺彬通知国能中电运行专工陈清进行1号机脱硫系统闭式水系统投入操作,将1A、1C浆液循环泵和B氧化风机由工艺水冷却切换为闭式水冷却。 2、2019年09月12日09点17分,陈清带领巡检人员林垚进行1号机脱硫闭式水系统投入。09点30分,操作结束,闭式水液位由71%下降至57%后恢复正常。 3、2019年09月12日11点13分(CRT时间,注:PI时间滞后CRT时间1:04),主控副值叶野监盘发现B氧化风机前后轴承温度上升明显,由80℃左右上升至92℃,停运B氧化风机,并通知就地巡检郭雪丽检查氧化风机B冷却系统,林垚反馈之前将冷却水由工艺水切换至闭式水,有可能系冷却量不足引起。 4、2019年09月12日11点18分,接到通知后,陈清进行B氧化风机冷却情况检查,并汇报王艺彬;通过分析曲线,发现氧化风机轴承温度上升在闭式水切换后,怀疑为闭式水流量不足;11点21分关闭1号机氧化风机房工艺水冷却回水排放手动阀,检查闭式水流量正常;11点19分,打开1号机氧化风机房工艺水冷却回水排放手动阀,闭式水液位由74%下降至48%后恢复正常。 5、2019年09月12日11点31分(CRT时间),叶野汇报王艺彬相关情况并咨询是否将1号脱硫系统闭式水退出;王艺彬指示将1号机氧化风机房闭式水切换为工艺水,浆液循环泵冷却水暂保持运行。叶野通知巡检郭雪丽将1号机氧化风机房闭式水切换为工艺水,由于在进行其他操作,郭雪丽联系林垚进行操作。 6、2019年09月12日11点37分(CRT时间),林垚开始进行B氧化风机冷却水由闭式水切换为工艺水操作。操作过程中,主控主值刘祖建发现闭式水液位开始下降,立即派林剑彬到就地打开#1机闭式水补水旁路阀增大补水量、提高凝结水输送泵变频,并通知脱硫监盘叶野检查脱硫系统闭式水是否异常。值长符黎明立即通知林彬雄到就地待命随时准备关闭#1机炉侧、机侧闭式水至#1炉脱硫区域进出口隔离总阀。同时组织程岩松、张益铭对#1机炉侧、机侧闭式水用户进行查漏。由于在线切换过程中为避免工艺水混入闭式水,每次切换时必须开启排空阀,导致闭式水部分排出系统,闭式水液位下降。就地林垚开启B氧化风机回水至地沟排空阀后,未立即关闭B氧化风机闭式水回水手动门,导致闭式水大量排入地沟,闭式水液位迅速下降至0%。 7、2019年09月12日11时42分1B闭式水泵跳闸,CRT先后报出励磁冷风温
2019年09月12日1B闭式水泵跳闸事件分析报告 事件类别与级别:失误 事发时间:2019年09月12日 事件发生前运行状态: 2019年09月12日08点50分,1号机组负荷210MW,1A、1C浆液循环泵运行,B氧化风机运行,闭式水泵B运行。 事件发生过程: 1. 2019年09月12日08点50分,环保专工王艺彬通知国能中电运行专工陈清进行1号机脱硫系统闭式水系统投入操作,将1A、1C浆液循环泵和B氧化风机由工艺水冷却切换为闭式水冷却。 2. 2019年09月12日09点17分,陈清带领巡检人员林垚进行1号机脱硫闭式水系统投入。09点30分,操作结束,闭式水液位由71%下降至57%后恢复正常。 3. 2019年09月12日11点13分(CRT时间,注:PI时间滞后CRT时间1:04),主控制值叶野监盘发现B氧化风机前后轴承温度上升明显,由80℃左右上升至92℃,停运B氧化风机,并通知就地巡检郭雪丽检查氧化风机B冷却系统,林垚反馈之前将冷却水由工艺水切换至闭式水,有可能系冷却量不足引起。 4. 2019年09月12日11点18分,接到通知后,陈清进行B氧化风机冷却情况检查,并汇报王艺彬;通过分析曲线,发现氧化风机轴承温度上升在闭式水切换后,怀疑为闭式水流量不足;11点21分关闭1号机氧化风机房工艺水冷却回水排放手动阀,检查闭式水流量正常;11点21分关1号机氧化风机房工艺水冷却回水排放手动阀,闭式水液位由74%下降至48%后恢复正常。 5. 2019年09月12日11点31分(CRT时间),叶野汇报王艺彬相关情况并咨询是否将1号脱硫系统闭式水退出;王艺彬指示将1号氧化风机房闭式水切换为工艺水,浆液循环泵冷却水保持运行。叶野通知巡检郭雪丽将1号氧化风机房闭式水切换为工艺水,由于在进行其他操作,郭雪丽联系林垚进行操作。 6. 2019年09月12日11点37分(CRT时间),林垚开始进行B氧化风机冷却水由闭式水切换为工艺水操作。操作过程中,主控制值刘祖建发现闭式水箱液位开始下降,立即派林剑彬到就地打开#1机闭式水箱补水旁路阀增大补水量、提高凝结水输送泵变频,并通知脱硫监盘叶野检查脱硫系统闭式水是否异常。值长符黎明立即通知林彬雄到就地待命随时准备关闭#1机炉侧、机闭式水至#1炉脱硫区域进出口隔离总阀。同时组织程岩松、张益铭对#1机炉侧、机闭式水用户进行查漏。由于在线切换过程中为避免工艺水混入闭式水,每次切换时必须开启排空阀,导致闭式水部分排出系统,闭式水箱液位下降。就地林垚开启B氧化风机回水至地沟排空阀后,未立即关闭B氧化风机闭式水回水手动门,导致闭式水大量排入地沟,闭式水箱液位迅速下降至0%。 7. 2019年09月12日11时42分1B闭式水泵跳闸,CRT先后报出励磁冷风温 8. 2019年09月12日11时43分,主控制值刘积坦告知林垚闭式水箱液位快速下降,要求林垚立即将浆液循环泵闭式水切换为工艺水。林垚联系就地陈清,两人同时将1A、1C浆液循环泵冷却水切换为工艺水。 9. 2019年09月12日11时45分,浆液循环泵冷却水切换完毕后,闭式水箱水位大于35%,启动闭式水泵A,闭式水系统恢复运行。 10. 2019年09月12日12时,在#1炉去脱硫的闭式水相关阀门上挂禁止操作牌,暂停1号机脱硫闭式水使用。 现场处理情况及采取措施: 1. 发现闭式水箱水位下降,立即派人到闭式水箱处,开启闭式水补水旁路阀。 2. 通知就地切换冷却水源,减少闭式水用户。 3. 转移#1机组10MW负荷至#2机组。 4. 提高凝结水输送泵A频率,提高闭式水补水量。 5. 试启动凝结水输送泵B,启动失败。 6. 派人到400V电气室,防止闭式水泵启动失败,可及时复位开关。 原因分析: 直接原因: B氧化风机轴承温度异常后,在将切换闭式水切换为工艺水过程中,开启B氧化风机回水至地沟排空阀后,未立即关闭B氧化风机闭式水回水手动门,导致闭式水大量排入地沟。 间接原因: 发电部危险点分析不足,在闭式水系统改造后,未能提前分析到闭式水系统在线切换过程中对闭式水箱液位的影响,导致留下隐患。 存在问题: 1. #1号机闭式水系统至脱硫进、回水管接反,导致进水温度高于回水温度,B氧化风机切换后轴承温度异常升高。 2. 一期脱硫氧化风机轴承温度高无报警,95℃直接跳闸。 3. 由专工直接下达命令通知国能中电人员进行操作,不符合运行操作原则。【缺少答案,请补充】(含图)(含图)(含图)(含图)(含图)