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【金坛项目】通过运行调整降低循环水泵、冷却塔风机电耗 1.1.1. 案例背景 在电厂运营中,循环水泵和冷却塔风机是关键耗能设备。能有效降低其电耗并对提升电厂经济效益、减少能源浪费、实现可持续发展具有重要意义。在日常运行中,运行人员通常会根据汽轮机真空、循环水进水温度、汽轮机汽耗等参数,对冷却塔风机和循环水泵进行启停及调速操作,由于项目本身未配备变频循泵以及变频冷却风机,因此以前的操作策略无法实现运行经济性最优化。 1.1.2. 实施方案 基于对循环水泵(无变频)、冷却塔风机耗电量以及汽轮机汽耗特性的深入分析,项目制定了以下精细化运行调整策略以实现因无法变频调整带来的能源浪费: 1.冷却塔风机低速切高速条件:单台冷却塔风机由低速切换至高速运行时,需确保汽轮机汽耗至少降低约 0.015 kg/kWh,否则维持低速运行。 2.增启循环水泵条件:增启一台循环水泵时,需确保汽轮机汽耗至少降低约 0.046 kg/kWh,否则维持单台循泵运行。 3.单泵双风机低速运行下的调整: (一)当循环水进水温度处于 24-25℃范围时,可将一台冷却塔风机由低速切换至高速运行。 (二)当循环水进水温度降至 21-22℃范围时,可将高速运行的冷却塔风机切换回低速运行。 4.单泵双风机一高一低运行下的调整:一台循环水泵运行,冷却塔风机分别处于高速和低速状态时,其高低速切换原则参照第3条执行。 5.单泵双风机全低速运行下的调整:一台循环水泵运行,两台冷却塔风机均处于低速运行时,若循环水进水温度低于20℃, 可停运其中一台冷却塔风机。 6.单泵双风机全高速运行下的调整: (一)一台循环水泵运行,两台冷却塔风机均处于高速运行时,当凝汽器真空达到91 kPa时,可增启一台循环水泵。 (二)增启循环水泵后,若凝汽器真空上升至93 kPa以上,则可停运一台循环水泵,恢复至单台循环水泵运行状态。 1.1.3. 实施效果 电量单耗调整前后对比 循环水泵电量单耗(kWh/t):调整前(2024.4)3.96,调整后(2025.4)2.98 综合厂用电量单耗(kWh/t):调整前(2024.4)7.98,调整后(2025.4)6.55 结论: 实施上述优化措施后,循环水泵及综合厂用电单耗均呈现显著下降,节能效果突出。 因此,各项目公司根据设备能耗特性、等级、容量的不同,制定符合项目本身的运行切换标准,利用现有设备依然能实现较大幅度的经济运行提升。【缺少答案,请补充】(含图)
【青岛项目】污泥干化废水改至渗滤液加温池案例 3.5.1. 案例背景 冬季厌氧温度偏低会影响菌种的活性,为了确保厌氧安全稳定地运行,需要投入蒸汽对厌氧进行加温。青岛项目冬季厌氧系统平均日处理量为400m³/d,采用二抽蒸汽对厌氧池进行加温,二抽蒸汽至加温池部分压力为0.4Mpa,热焓值取值2738kJ/kg;设厌氧池起始温度为21度 ,加温至35度 ,热损失为30%计,每日需要蒸汽量为$$Q=400*4.2*(35-21)*(1+30%)/2738=11.17t/d$$。为了更好地贯彻公司节能降耗方针,将50度的污泥干化废水由起初进化生化池改为进加温池,以此对厌氧进行提温减少蒸汽的消耗量。 3.5.2. 实施方案 原设计污泥干化废水直接进入AO系统,现加一路旁路,在冬季时将污泥干化废水引入加温池提高厌氧温度。 a.改造方案:污泥干化废水进入AO系统之前加一路旁路引入加温池,具体如下:在调节池顶部间隔3米做一个高度2.2米的支架,采用DN100的PE管30米从支架上布管至加温池。 b.工期与工程量: 3.5.3. 实施效果 技改之后,平均每日加温池进污泥干化废水230m³(水温为50度),混合渗滤液后厌氧进水温度可提高至31摄氏度,基本满足厌氧系统的稳定运行。 技改成本/费用: 效益核算: 冬季厌氧加温的周期为1-4月,平均渗滤液处理量按400m³/d,需要蒸汽量为11.17t/d,蒸汽按220元/吨计算,每年共节省费用为$$30*4*11.17*220=29.49$$万元,技改共花费0.27万元,预计1.1天收回成本。【缺少答案,请补充】(含图)(含图)(含图)
【珠海项目】渗滤液处理系统工艺优化降耗案例分享 3.6.1. 案例背景 珠海二期渗滤液处理系统设计处理能力750t/d,采用“预处理+UASB厌氧系统+A/O系统+UF膜+NF膜+RO膜”工艺。项目于2020年12月投入运营,此后分别在2023年12月-2024年1月完成#1线清池大修,2025年2月-2025年3月完成#2线清池大修。 渗滤液系统完成大修后设备设施已恢复至较好状态。但运行工艺上仍存在待解决问题。 具体有以下两方面: 1)厌氧系统出水COD偏低,常年维持在2000-2500mg/L,出水氨氮为1500-1700mg/L,致使生化进水的碳氮比长期失衡。 2)#1、#2A/O线完成清池检修后,双线启动拉升处理负荷至80%时,运行2台鼓风机曝气,溶解氧量常高于7mg/L,清池大修使得曝气设备能效提升显著。由于厌氧出水COD过低,碳氮比不足原因,计划通过调整优化运行工艺来达到水质可控,节能降耗目标。 3.6.2. 实施方案 污泥脱水滤清液进入加温池改管至进初沉池,利用未反应完全的PAM药剂在初沉池继续反应提高沉淀效果。同时污泥脱水清液回用初沉池可稀释渗滤液原液有机物浓度,满足调节池出水超越至A/O系统水质条件,并停止厌氧系统进水,停运厌氧内循环设备。 减少厌氧进水量,厌氧内循环泵由连续运行调整间歇运行,降低厌氧系统设备投运时间,试验全量超越A/O系统进水,直到厌氧系统设备完全停运。 监测调节池出水COD处于8000-15000mg/L范围,逐步增加调节池超越进水至A/O系统水量,改善系统进水碳氮比,跟踪A/O系统超越进水负荷变化,并根据渗滤液产生量与调节池库存调整A/O系统单双线间歇停运射流泵。试验O池双线运行期间投用单台曝气风机是否满足供氧需求。 3.6.3. 实施效果 经济分析: 通过以上工艺优化试验,厌氧系统设备实现停运,A/O系统单线运行时射击泵调整至间歇运行,双线运行时启动1台曝气风机可满足曝气氧量需求。渗滤液系统从设备节能以及工艺水质控制上均取得较理想的效果。2025年4月与5月份渗滤液用电量同比降低192720 kWh和269800 kWh。【缺少答案,请补充】