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5点30分左右收到3号台反馈E1机架辊跳闸,去现场检查当时现场已经停机,因轧制调宽坯尾巴处超宽卡R1,轧钢人员倒钢,收到信息赶到现场检查轴承温度,辊身,轴承座斗未发现有异常,随后立即询问操作工能否先出一块钢查看是否可以成自由辊,同时也可以准备好工具,加油车,出钢时钢坯在过完经过辊子后发现辊子能被钢坯带转,但钢坯还是卡在R1机前的位置,倒完钢后用大撬棍撬辊子无法撬动,随后便怀疑是否是超宽坯料,扣头导致辊子轴承憋住无法转动,便组织打油,维保人员在组装侧导板完成后,将近半个小时才把工具准备好带来现场,人员来到后就先补传动侧轴承油,补完后先让台上合闸动作是否能转动,发现还是无法转动后,便让其补操作侧的干油,同时拉好割枪准备割如果还是无法转动的话就割除联轴器检查是否是电机轴承损坏,维保人员准备工具期间缓慢,在补完油后合闸让台上转动,辊子可以正常转动恢复出钢,处理完成后时间是6点57分,因加热温度不够无法正常出钢。

12:07分再次发生卡辊故障,区域点检排查操作侧轴承座已出现异响,立即安排人员进行边打油边低速转动,运行5分钟后再次出钢,钢胚抵达辊面后再次发生卡阻,检查轴承还是存在异响及明显震感,判断轴承保持架已损坏。

故障中共产生回炉坯7块。


请根据上述内容,描述该故障发生的原因分析及整改措施。

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