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发电机转子两点接地 事故前运行方式: 远下线、#1主变运行,10kVⅠ段供电,#1、#2厂变运行,#0厂变热备用,#1发电机运行。 故障发生现象: (1)当转子发生两点接地时,转子电流表指示剧增。 (2)转子和定子电压表指示降低,无功功率表指示明显降低,功率因数提高甚至进相。 (3)“转子一点接地”光字牌亮,警铃响,机组振动较大。严重时,可能发生发电机失步或失磁保护动作跳闸。 (4)转子两点接地时,转子电流增加很多,造成励磁回路设备过热甚至损坏。 (5)转子两点接地使磁场的对称性遭破坏,故机组产生强烈振动,特别是两点接地时发电机还会发生刺耳的尖叫声。 主要原因: (1)工作人员在励磁回路上工作,因不慎误碰或其他原因造成转子接地。 (2)转子滑环绝缘损坏、转子槽口绝缘损坏、转子槽绝缘和端部绝缘损坏、转子引线绝缘损坏等引起接地。 (3)长期运行绝缘老化、因杂物或振动使转子部分匝间绝缘垫片位移,将转子通风孔局部堵塞,使转子绕组绝缘局部过热老化引起转子接地。 (4)鼠类等小动物窜入励磁回路,定子进出水之路绝缘引水管破裂漏水,励磁回路脏污等引起转子接地。 处理过程及注意事项: (1)若保护未动作,发电机没有跳闸,则应该立即降低有功负荷,降低转子电流和发电机振动在正常范围内,维持发电机组温度。 (2)如果转子两点接地保护动作使发电机开关跳闸,检查灭磁开关是否跳开,若未跳开,应手动拉开。 (3)若转子层间短路,振动增加或励磁电流剧增,而转子两点接地保护未动作时应立即减负荷解列停机处理。【缺少答案,请补充】
发电机出口PT断线 事故前运行方式: 远下线、#1主变运行,10kVⅠ段供电,#1、#2厂变运行,#0厂变热备用,#1发电机运行。 故障发生现象: (1)发电机电压、有功、无功显示降低、为零或不变。 (2)发电机周波显示可能失常。 (3)发电机定子电流显示正常。 (4)发变组保护装置PT断线信号灯可能亮。 (5)发电机报警画面上发电压不平衡信号。 (6)励磁调节器主、从方式可能切换。 主要原因: (1)发电机电压互感器故障。 (2)电压互感器二次回路故障。 (3)电压互感器一次保险熔断。 处理过程及注意事项: (1)若发电机电压、有功、无功显示降低、为零则可能为1YH PT故障,维持机组原工况运行,不得调整有功功率和无功功率。 (2)若励磁调节器主、从方式切换则可能是1YH或3YH故障,从励磁调节器工控机上检查相应的故障信息。 (3)检查电压互感器二次小开关是否跳闸,如果跳闸,可试合一次,若试合不成功,通知维护人员处理。 (4)如果查明是由于PT一次保险熔断,应通知维护人员处理。将该PT所带保护退出运行,AVR切换另一套调节器工作。断开该PT二次开关,将PT小车拉出(带绝缘手套、做好防护措施)。将一次保险更换,检查PT无异常后将PT送工作位,检查一次插头插好,合上二次开关。测量输出电压正常后将所退保护逐一投运,检查AVR、保护运行正常。 (5)如为互感器故障,通知维护人员处理,同时运行人员加强监视。 (6)如1YH故障,记录退出时间,计算影响发电机及高压厂用电量,注明在表单上【缺少答案,请补充】
主变绕组相间或匝间短路 事故前运行方式: 远下线、#1主变运行,10kVⅠ段供电,#1、#2厂变运行,#0厂变热备用,#1发电机运行。 故障发生现象: (1)差动保护或者相关保护动作告警,相关故障光字牌点亮,事故音响响。 (2)断路器位置指示器闪光告警等。 (3)由于匝间短路会出现短路电流,而且短路的匝数越多、短路电流就越大,因此变压器会出现温度异常升高的现象。 (4)匝间短路发生的地方不同,输出电压的波动也不同:一次绕组匝间短路,输出电压会升高;二次绕组匝间短路,输出电压会降低。 主要原因: (1)变压器质量问题,绕组匝间绝缘老化造成绝缘性能差。 (2)绕组接地是绕组对接地的部分短路。绕组接地时,变压器油质变坏,长时间接地会使接地相绕组绝缘老化及损坏,绕组接地产生的原因。 (3)变压器运行长期过载使匝间绝缘损坏。 (4)雷电压过电压及操作过电压的作用使绕组受到短路电流的冲击发生变形,主绝缘损坏、折断;变压器油受潮后绝缘强度降低。 (5)变压器的主绝缘老化绝缘降低,变压器油击穿电压偏低,或者因其它故障扩大而引起的如绕组的匝间短路和接地故障, 处理过程及注意事项: (1)汇报调度和电气运行负责人及部门相关领导,复归事故音响装置,将变压器两侧断路器摇至实验位置,将低压侧负荷进行倒电,恢复其供电。 (2)如果有备自投电源,则应查其是否正确动作,对事故变压器测量相间绝缘做好记录,并做好检修前的安全措施,通知电气检修班处理。【缺少答案,请补充】
变压器着火 事故前运行方式: 远下线、#1主变运行,10kVⅠ段供电,#1、#2厂变运行,#0厂变热备用,#1发电机运行。 故障发生现象: (1)变压器高、低压侧电压、电流及功率变显示异常。 (2)变压器相关保护动作,主变高、低压侧开关跳闸,对应侧发电机出口开关跳闸,励磁调节系统灭磁开关跳闸。 (3)现场变压器冒烟着火,电源线燃烧产生火花。主变间有大量刺鼻异味烟气。 主要原因: (1)变压器超负荷运行,引起温度升高,造成绝缘不良,变压器铁芯叠装不良或蕊间绝缘老化,引起铁损增加,造成变压器过热; (2)变压器线圈受机械损伤或受潮引起层间或匝间短路,产生高热。 (3)变压器油箱、套管等,渗油、漏油,形成表面污垢,遇明火燃烧; (4)变压器接线、分接开关等处接触不良,造成局部过热等。 (5)雷击过电压,油浸电力变压器的电流,大多由架空线引来,很易遭到雷击产生的过电压的侵袭,击穿变压器的绝缘,甚至烧毁变压器,引起火灾,所以必须采取相应的防雷措施。 处理过程及注意事项: (1)发现变压器着火时,首先检查变压器的断路器是否已跳闸,如未跳闸,应立即断开各侧电源的断路器,然后进行灭火并通知消防人员到现场处理。 (2)如果变压器内部故障引起着火时,变压器压力释放器已动作,着火则不能放油,以防变压器发生爆炸,救火人员应远离变压器进行灭火工作。 (3)如果油在变压器顶盖上火燃烧,应立即打开变压器底部放油阀,将油面降低,并开启变压器水喷雾装置,使油冷却。 (4)如果变压器外壳裂开着火时,应将变压器内的油全部放掉。 (5)扑灭变压器火灾时,应使用二氧化碳、干粉或1211等灭火器材。 (6)相邻设备应采取隔离措施,防止火势蔓延,将受火灾威胁或影响灭火的带电设备停电。【缺少答案,请补充】
发电机超负荷运行 事故前运行方式:远下线、#1主变运行,10kVⅠ段供电,#1、#2厂变运行,#0厂变热备用,#1发电机运行。 故障发生现象: (1)定子电压低于额定值; (2)定子电流超过额定值,可能有过负荷报警; (3)当励磁系统或强励故障时: (4)单独运行的发电机定子电压升高比较显著,转子电压升高,定子电流、有功、无功稍有增加。 (5)转子电流超过正常值。 主要原因: (1)系统发生故障。 (2)出现短时冲击性过负荷。 (3)发电机发出有功功率超过额定值。 (4)励磁装置强励动作。 处理过程及注意事项: (1)检查微机调节器及强励运行是否正常,若当系统无故障,而调节器输出电流超过正常值较多则说明是励磁系统运行失常引起发电机过负荷;若经调节无效,则将其停用。 (2)若因系统故障引起发电机过负荷,当系统电压许可时,可以降低发电机的无功负荷,但电压不得低于额定值的90%。 (3)当发电机的电压已经降低至额定电压的90%,则不仅不允许降低发电机的无功负荷,相反应尽量利用发电机的过负荷规定增加发电机的励磁,以制止电压进一步降低至额定值的90%以下,此时应立即报告值长,在过负荷时间已到,而无法消除过负荷时,则必须降低发电机的有功负荷或采取减负荷措施,以消除发电机的过负荷。 (4)在过负荷未消除前,运行人员应加强对发电机的运行监视,检查发电机各部分的温度不超过容许限额,并加强监视发电机励磁回路。 (5)在发电机事故过负荷期间,不得干预微机调节器工作(除非其失常),若强励动作,20秒内不得干涉其动作,若持续动作时间超过20秒,则应将其退出,并汇报值长。在定子线圈短时过负荷时,容许转子有相应的过负荷。【缺少答案,请补充】
发电机各种保护故障(误动或拒动) 事故前运行方式:远下线、#1主变运行,10kVⅠ段供电,#1、#2厂变运行,#0厂变热备用,#1发电机运行。 事故发生现象: (1)有保护动作信号而发电机出口开关未跳闸,或无任何保护动作发电机出口开关跳闸。 (2)若为发电机内部故障引起跳闸,则在跳闸时可能有较大的声响,弧光、烟气产生。 (3)有关音响及信号报警。 主要原因: (1)直流系统接地或短路. (2)人为误动作。 (3)控制电源异常。 (4)保护装置故障。 (5)控制回路故障。 处理过程及注意事项: (1)立即将跳闸情况报告值长。 (2)若发电机开关误跳闸而励磁系统正常,发电机电压正常,未见系统突变,保护未动作,经联系调度后即可将发电机与系统并列。 (3)若发电机开关跳闸,调节器直流开关未跳且发电机无电压或定子电流指示为0,则应立即断开调节器直流开关,停机灭磁。 (4)通知检修处理调节器直流开关不跳缺陷,在此缺陷未消除之前,不得将发电机投入运行。 (5)检查继电保护动作情况。 (6)若为发电机差动保护动作跳闸,应对保护范围内的一切设备作详细的外部检查,若有明显的外部短路特征,应停机处理。 (7)若经上述检查无出现任何故障特征,需测量绝缘合格,则可对发电机进行零起升压试验,升压时发现不正常情况(如有很大的定子电流),应立即停机检查;如升压时未发现不正常现象,则发电机可以并入系统运行。 (8)若保护拒动应手动来开出口开关。【缺少答案,请补充】
110KV GIS装置SF6泄露 事故前运行方式: 远下线、#1主变运行,10kVⅠ段供电,#1、#2厂变运行,#0厂变热备用,#1发电机运行。 事故发生现象: GIS任一间隔发出“补充SF6气体”的信号和“SF6气室紧急隔离”的信号同时出现 主要原因: (1)设备安装过程中存在质量问题。 (2)设备在使用过程中存在人为的操作不当造成泄漏。 处理过程及注意事项: (1)立刻汇报值长。 (2)对GIS设备进行检查,检修人员对压力低的气室进行补气。如泄漏严重,无法恢复到正常压力时,应在压力低闭锁操作以前,申请停电处理。 (3)如严重泄压或压力到零,在压力低闭锁操作信号发出时,断开断路器、刀闸的控制电源开关,严禁断路器操作,及时申请停机处理,采用对端先停电的方法将断路器断开,停机处理。 (4)SF6气体严重泄漏时,检查人员到断路器处检查应注意防毒或采取防毒措施。 (4)所有断路器在操作合闸时,如发生三相位置不一致现象,应立即手动拉开断路器。在运行中出现单相跳闸三相不一致情况可立即手动合闸一次,不成功应立即断开三相。 (5)当开关气压降低信号发出后,任何情况下,不应将开关合闸。当运行中开关发出压力低信号时应及时采取补压措施。如一时无法补压或已经到闭锁值时,应将其控制电源停电,将开关退出运行,停电处理。 (6)在查找泄漏点时应逐一关闭气室的密度继电器的阀门判别是那一个气室发生的泄漏。【缺少答案,请补充】
直流系统接地 事故前运行方式: 远下线、#1主变运行,10kVⅠ段供电,#1、#2厂变运行,#0厂变热备用,#1发电机运行。 事故发生现象: (1)在ECS报警画面上“直流系统异常”信号发出。 (2)直流母线上的绝缘监察装置发“母线接地”报警,接地极母线对地电阻值降低、对地电压降低。 主要原因: (1)二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 (2)二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 (3)小动物爬入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物爬入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。 处理过程及注意事项: (1)立刻汇报值长。 (2)值班员去就地检查,有无明显接地想象,查看直流母线正负对地电压。正负对地电阻,确证是哪组直流母线接地及接地极性。 (3)先检查是否因新启动设备导致,如为新启动设备导致,将该设备切出,通知检修。 (4)利用直流母线绝缘监察装置检查各支路的绝缘情况。 (5)联系仪电二次人员配合,采用瞬时停电法,确定接地直流馈线回路。对于热控、D C S等重要负荷采用瞬时停电法时应取得热控人员的同意、并采取可靠安全措施后方可试拉。 (6)试拉后不论该设备是否接地,均应立即送电。 (7)若直流馈线回路无“接地”故障,则可能发生在直流母线、充电器、蓄电池组或绝缘监察装置本身,可采用倒换,逐一停用办法查找。 (8)查找出直流接地点时,运行人员及时通知检修人员处理。 (9)查找接地时,应取得值长,机长同意方可进行,瞬时切断直流电源,应先联系有关专业人员同意后方可进行。 (10)对保护柜、自动装置柜直流电源采用瞬时停电法时,应设专人就地检查工作状态,有异常情况时及时进行汇报。 (11)直流系统接地时,要两个人操作,且时间不超过两个小时。同时整个过程应迅速,仔细,预防故障扩大。 (12)查找直流接地选择顺序如下: ①测量母线对地电压,判明接地程度和极性。 ②选择当时有工作、存在设备缺陷、被淋湿的回路。 ③选择信号回路。 ④选择控制回路。 ⑤选择直流母线上的设备。