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某高电压等级变压器型号为OSFPS-JT-1000000(自耦三相风冷强迫油循环三绕组铜线无励磁调压、额定容量为1,000,000kVA),2013年1月投运。缺陷情况简述:2019年2月27日,对主变进行取油检测,油中溶解气体油色谱分析发现油中乙炔含量超标,达到6.74μL/L。28日重复取油样检测,乙炔含量为6.87μL/L,相对前一天已有增长趋势。通过对比分析油色谱离线检测数据和在线监测数据,虽然油色谱在线监测数据显示的乙炔绝对值与离线色谱检测数据存在差异,但反映的数据趋势是一致的。 检查及试验情况:1)油色谱检测数据及特征分析:变压器油中乙炔、氢气增长明显,总烃也存在增长,三比值编码为101,结合特征气体法初步分析,判断为高能放电。油色谱检测数据如下(单位:μL/L):2018年12月5日,H₂8.82、CO188.59、CO₂466.61、CH₄7.73、C₂H₆0.24、C₂H₄0.52、C₂H₂0、总烃3.49;2019年2月7日,H₂39.70、CO300.34、CO₂503.3、CH₄2.22、C₂H₆4.01、C₂H₄1.52、C₂H₂6.74、总烃19.51;2019年2月28日,H₂39.39、CO277.73、CO₂477.93、CH₄7.29、C₂H₆4.15、C₂H₄1.58、C₂H₂6.87、总烃20.54;2019年3月3日,H₂37.06、CO263.41、CO₂441.54、CH₄7.08、C₂H₆4.010、C₂H₄1.577、C₂H₂6.35、总烃19.22;2019年3月5日(局放试验13h后),H₂76.93、CO254.01、CO₂391.03、CH₄13.41、C₂H₆10.12、C₂H₄2.303、C₂H₂28.17、总烃53.76;2019年3月6日(局放试验24h后),H₂72.23、CO277.34、CO₂405.51、CH₄33.98、C₂H₆34.15、C₂H₄2.40、C₂H₂118.51、总烃200.00;2019年3月24日(放油后7),H₂0、CO0.81、CO₂0、CH₄0.57、C₂H₆0.03、C₂H₄0.46、C₂H₂0.15、总烃1.27;2019年3月29日(局放试验17h后),H₂75.43、CO9.48、CO₂77.03、CH₄11.76、C₂H₆12.61、C₂H₄1.43、C₂H₂38.21、总烃64.01;2019年3月29日(局放试验24h后),H₂82.45、CO13.21、CO₂32.73、CH₄14.06、C₂H₆15.33、C₂H₄3.17、C₂H₂46.75、总烃79.31。3月5日凌晨(局放试验后),在本体底部取油进行油色谱检测,乙炔含量增长到28.17μL/L,证明局放试验过程加剧了内部放电。3月6日,油色谱检测显示本体油中乙炔含量已达118.51μL/L,为特征气体逐步扩散导致的油样乙炔量增加。2)其他试验情况:3月4日,采用低压两端加压的感应耐压方式,对B相进行局放试验。施加电压与局放量对应表如下:低压施加电压15kV时,B相260、Bm1300,持续时间40min;22kV时,B相2100、Bm11000,持续时间30min;35kV时,B相200000、Bm250000,持续时间10min。3月5日,加压时对主变进行铁心高频电流、超高频及超声检测。在B相中压侧升高座下部检测到超声波局放异常信号;铁心接地电流检测到高频电流信号,B相中压套管法兰处检测到超高频信号,但A相中压套管未检测到超高频信号。分别对A、C相进行试验均未发生放电;将中压A、C相分别接地,中性点悬空,低压升压至10kV(B相中压为0.4倍额定电压),B相中压出现放电,证明放电源于中压绕组端部。3)现场检查情况:3月9~10日,对主变进行排油并同步对本体充干燥空气。3月11日,技术人员进入变压器内部进行检查,内检中发现1号主变中压220kV B相套管下部均压球松动,有顺时针90°的旋转范围,压紧均压球的弹簧受力没有达到紧固要求。【缺少答案,请补充】
3月9~10日,对主变进行排油并同步对本体充干燥空气。3月11日,技术人员进入变压器内部进行检查,内检中发现1号主变中压220kV B相套管下部均压球松动,有顺时针90°的旋转范围,压紧均压球的弹簧受力没有达到紧固要求。中压B相套管处理前后对比如下图所示。 A、C相套管均压球无松动异常情况。对主变有载分接开关、高压侧套管均压球、低压均压球、器身、引线等部位进行检查,无异常。 3月28日,更换套管并对1号主变内检处理后,进行长时感应带局放试验,试验采用标准的低压双端加压的感应耐压方式。低压施加电压与放电量关系见下表。分别对A、C相采用标准加压方式进行局放试验,A、C相均未出现异常放电信号。对主变进行了局放试验后,在本体底部取油进行油色谱检测,乙炔含量达到14μL/L,证明内部仍存在放电缺陷。 3月31日,开展长时感应耐压带局放试验以及超声、特高频局放试验。4月1日,在本体底部取油进行油色谱检测,乙炔含量达到100μL/L,证明内部放电缺陷在不断加剧。综合脉冲电流、超声、超高频检测手段以及中性点支撑加压方式,判断故障点在B相,排除调压绕组、高压和中压绕组端部及引线位置。通过试验数据分析,内部有放电产生的大面积爬电。 现场对该变压器进行了拆解,并对B相绕组进行了吊罩更换。变压器B相靠近高压绕组上部尾端引线出头处、靠近中压引线出头处、B相高压对中压围屏处发现明显炭黑。 利用内窥镜检查B相绕组内部,发现靠近高压尾端第7层和第15层线圈绝缘外部有明显放电痕迹。 2019年6月5日,对故障的B相绕组开展了厂内解体检查,检查情况如所示。解体后发现,高压绕组内径侧第一层硬绝缘筒被烧穿[见图(a)、(b)],对应线圈内侧下半部第23、24饼(第42挡)内撑条有烧蚀痕迹(面对高压侧引线向左偏6挡)[见图(c)],且解开内撑条后发现线圈的铜材质由于放电导致外露[见图(d)]。该部位为高压绕组内段到连续段的过渡位置,且处于强油导向进油口上方。【缺少答案,请补充】
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